中国航空报讯:2020年,航空工业宏远机加中心在抓好各阶段中心任务完成的基础上,以“精益提升看班组、价值创造看增效”为主导,在全分厂各班组间开展小改进、小发明、小设计、小建议、小革新的“五小创新”活动,有力助推了挖潜降本、精益提质、创新增效等项工作取得扎实新成效。
道蒂活塞杆产品批量大、加工效率低、质量不稳定是制约产出交付的老大难问题。面对该锻件划线体积大、分量重、立起操作危险性高,粗车工序尺寸浮动大、端面毛坯基准难找,精车加工效率低、质量问题多等现实难题,分厂在充分研判工序细节把控的基础上,给予各攻坚小组突破路径依赖的权限,进行创新增效的行动实践。
通过自制立体样板、改良深孔测量工具、集成固化刀具参数、进行精益循环编程等颠覆性的优化革新,减少了繁杂的基准操作,产品质量稳定性、生产安全可靠性得到显著提升,单件产品由以往月产出12件提升至60件,交付效率提高了90%,每年可节约生产成本支出近40万元。
小革新发挥大作用
水切割数控机床是保重点急缺任务完成的关键设备,因其液压管路连接复杂、接头多,长时间强高压运行易造成管道连接部位漏水、爆喷、泄压等故障发生,给人身及设备带来一定安全隐患的同时,还严重影响排产计划的有序交付,每月仅高压管路系统维修费用就有5000元左右。
为彻底解决这一老大难问题,分厂改进提升工作会要求,设备管维人员要摈弃经验主义,打破传统思维定式强革新,以新举措新办法保证改造工作质量,降低运营成本增效益。
紧扣“创新、提质、增效”目标任务,项目维修攻关小组以问题为导向,认真分析,严格论证,确立了将原有20余种规格高压管改造为以“U”“Z”两种形状连接,排除故障点18处,缩减管道11根,不仅方便了后期维修,降低了设备管维成本,而且在提高加工使用效率、增强高压水切割流量方面取得了良好实效。自2019年12月底实施此项改造以来,高压管路系统从未发生故障,单项节约维修费用25000元。小革新为分厂压降成本“抠”出了新效益。
小改进收获新成效